我國是農(nóng)藥生產(chǎn)大國,年產(chǎn)量達(dá)400kt。農(nóng)藥生產(chǎn)廢水存在毒性高、成分復(fù)雜、高鹽分等問題,處理出水往往殘留難降解的毒性污染物,具有很大的危害性,同時尾水中的鹽分含量較高。目前針對含鹽廢水的處理方法較為單一,是廢水處理中的難題之一,若將處理尾水進(jìn)行深度處理循環(huán)利用,不但可以緩解用水壓力,同時可大大降低對環(huán)境的污染。李繼、周元祥等人,采用人工快滲生物濾池深度處理有機(jī)農(nóng)藥廢水;王書、馮義德等人采用膜生物反應(yīng)器-高級氧化-超濾組合工藝深度處理雜環(huán)類農(nóng)藥廢水;還有很多研究者利用高級氧化法處理尾水中殘留農(nóng)藥。以上研究大多針對尾水中有機(jī)農(nóng)藥,而針對尾水中鹽分的去除研究較少。目前對于廢水深度處理技術(shù)主要有物理吸附法、膜分離技術(shù)、氧化技術(shù)、生物法,以及這些技術(shù)的聯(lián)用。
電滲析法作為膜分離技術(shù)的一種,具有能量消耗低、藥劑耗量少、環(huán)境污染小、操作簡單、易于實現(xiàn)自動化、水的利用率高等優(yōu)點,應(yīng)用于農(nóng)藥生產(chǎn)尾水的深度處理可達(dá)到脫除鹽分和分離小分子有機(jī)物減低出水COD的良好效果。江蘇省金壇市某化工集中區(qū)現(xiàn)有農(nóng)藥化工生產(chǎn)企業(yè)5家,其中1家主要產(chǎn)品有三環(huán)唑、丙環(huán)唑、三氮唑等三唑類殺菌劑和粉唑醇、戊唑醇、己唑醇等水稻施用藥類的原藥及制藥。5家企業(yè)的生產(chǎn)及生活污水集中在污水處理廠,處理工藝流程為生產(chǎn)廢水先進(jìn)行Fenton預(yù)處理,之后與生活污水混合進(jìn)入生化處理部分,最后經(jīng)折流池及終沉池出水。
筆者針對該尾水的水質(zhì)特點,采用四室電滲析反應(yīng)裝置對其進(jìn)行處理,同時考察分析其膜污染問題,以期在深度處理的同時回收酸堿,實現(xiàn)資源的循環(huán)利用。
1、裝置與方法
1.1四室電滲析反應(yīng)裝置及各槽室溶液
實驗采用自制的四室電滲析反應(yīng)裝置,尺寸為18cm×12cm×19cm,槽室間隔寬度為3.5cm,整個反應(yīng)器通過陰陽離子交換膜(均相離子交換膜)分為4個獨立的槽室,各槽室通過蠕動泵(BT100-1L)單獨循環(huán),陰陽離子交換膜的排列順序為中間為陰離子交換膜,2側(cè)為陽離子交換膜。
電極采用自制的含有錫銻中間層的Ti/SnO2-Sb/PbO2電極,制作方法及流程分為鈦基體的制備、中間錫銻中間層的刷涂和電沉積表面PbO2。膜的有效面積為80cm2,電極的有效面積為150cm2。實驗流程圖如1所示。
反應(yīng)器總分為4個槽室,分別為陰陽極室、濃縮室和廢水室,陽極室中為1.0mol/L稀硫酸溶液,進(jìn)水體積1L,電導(dǎo)率是59mS/cm,pH=0.96;陰極室中為0.1mol/L的NaOH溶液,進(jìn)水體積1L,電導(dǎo)率為23mS/cm,pH=13.87;濃縮室進(jìn)水為0.01mol/L的稀硫酸,進(jìn)水體積1.7L,電導(dǎo)率5.36mS/cm,pH=1.959;淡水室的進(jìn)水為污水處理廠的二沉池出水,進(jìn)水體積為0.7L,電導(dǎo)率4.83mS/cm,TOC、NaCl、Na2SO4的質(zhì)量濃度分別為234.5、1510、3031mg/L,pH為7.79,濁度4.49NTU。溶液通過2臺蠕動泵不斷的進(jìn)行循環(huán),陰陽極室的進(jìn)水體積流量為250mL/min,濃縮室和淡水室的進(jìn)水體積流量為300mL/min。
根據(jù)水質(zhì)可知,其TOC含量較高,說明殘留較多生物難降解有機(jī)物;同時電導(dǎo)率較高,鹽分殘留量較大,同時具有一定的色度。
1.2實驗方法
將干凈的陰陽離子交換膜分別固定夾緊在反應(yīng)器中,之后將各槽室的溶液泵入,并在蠕動泵的作用下以一定的流速進(jìn)行循環(huán)。采用恒壓的操作條件,定時測定淡水室及濃縮室中溶液的電導(dǎo)率、pH、TOC和離子含量,同樣的條件下離子交換膜不更換重復(fù)運行10次,對比分析出水各項參數(shù)的變化,最后將反應(yīng)器拆開取出已污染的離子交換膜進(jìn)行分析,根據(jù)對膜污染的分析確定有效的膜清洗方案。
根據(jù)式(1)~式(3)分別計算鹽分脫除率E、離子回收率R的和TOC去除率T:
E=(γ0-γ1)/γ0,(1)
R=(ρ0-ρ1)/ρ0,(2)
T=(ρ0(TOC)-ρ1(TOC))/ρ0(TOC)。(3)
式中,γ0和γ1分別為出水和原水的電導(dǎo)率;ρ0和ρ1分別為出水和原水的離子質(zhì)量濃度;ρ0(TOC)和ρ1(TOC)分別為出水和原水的TOC質(zhì)量濃度。
1.3實驗原理
尾水中殘留較高含量的NaCl和Na2SO4,利用陰陽離子交換膜的選擇透過性,可將陰離子和陽離子分離到廢水室2側(cè)的槽室中,如圖2所示。
陽極板和陰極板分別置于反應(yīng)器的左右2側(cè),在槽室充滿溶液時形成均勻的電場,溶液中的陰陽離子在電場力的作用下分別向陽極和陰極方向運動,反應(yīng)器中間的是陰離子交換膜,2側(cè)的是陽離子交換膜,淡水室中的Na+在電場的作用下通過陽離子交換膜到達(dá)陰極室,同時水在陰極表面發(fā)生電解反應(yīng)產(chǎn)生的OH-和Na+形成NaOH溶液,陽極電解水產(chǎn)生的H+通過左側(cè)的陽離子交換膜到達(dá)濃縮室和淡化室的陰離子通過陰離子交換膜形成H2SO4和HCl的酸溶液,淡化室中的離子得到脫除,濃縮室和陰極室的溶液不斷濃縮達(dá)到了回收酸堿的目的。
1.4分析方法
TOC含量采用總有機(jī)碳測定儀(ElementarvarioTOCcube),電導(dǎo)率和pH的測定采用多參數(shù)水質(zhì)測定儀(DZS-708),離子色譜(ICP)測定離子含量(IC-2100),特征污染物通過高效液相色譜(waters2996,C18柱,流動相甲醇、水體積比1:1)和GC-MS(variansaturn)測定;直流電源(APR3010)。
2結(jié)果與討論
2.1尾水殘留難降解有機(jī)物分析
取尾水200mL和一定量的二氯甲烷放入錐形瓶中蓋緊,在震蕩箱中充分搖勻后取出,再利用超聲萃取的方法超聲20min后靜止分液,將分離出的二氯甲烷溶液在39.8℃的水浴條件下蒸發(fā)濃縮,濃縮液用無水Na2SO4干燥后通過GC-MS進(jìn)行測定,結(jié)果見圖3。
由圖3可知,廢水的有機(jī)成分較為復(fù)雜,結(jié)合高效液相色譜圖分析其中含量最高出峰最為明顯的3種物質(zhì)分別為2-氨基-4-甲基苯并噻唑、粉唑醇、三環(huán)唑,其中2-氨基-4-甲基苯并噻唑為三環(huán)唑生產(chǎn)過程中的重要中間體,粉唑醇和三環(huán)唑為生產(chǎn)過程中成品的流失。這3種物質(zhì)在尾水中殘留量較多,同時還含有少量的丙環(huán)唑、三氮唑等,其他殘留較多的為小分子的中間體和生產(chǎn)副產(chǎn)物。這說明這些有機(jī)物的生物降解性較差,出水殘留量較多,具有一定的毒性,不能直接回用。
2.2儀器
2.2.1脫鹽效果
采用恒壓操作的方式,將各槽室的溶液分別充滿各個槽室,接通電源在一定的工作電壓下,各槽室的溶液單獨以一定的流速循環(huán),監(jiān)測其電導(dǎo)率隨時間的變化,結(jié)果如圖4所示。
由圖4可知,尾水的電導(dǎo)率隨時間不斷降低,出水的電導(dǎo)率為0.202mS/cm,脫鹽率為95.8%,同時Cl-和SO42-的去除率分別為91.2%和95.1%。在運行的前2h內(nèi)可以明顯看出SO42-的脫除速率大于Cl-,這原因主要是SO42-的價態(tài)高,在相同的電場作用下,受到的推動力更大,所以運動速度更快,脫除效率高。根據(jù)圖4還可知,鹽分的脫除在起初的3h內(nèi)速率較快,之后脫除速率很慢,原因是電滲析采用恒壓條件工作,隨著淡化室鹽分的脫除整個電解槽的電阻不斷增大,電流隨之減小,脫鹽速率直接受到電流大小的影響,所以后面3h的脫鹽速率低,考慮能耗問題,可適當(dāng)縮短運行時間。
2.2.2TOC去除效果
同樣的運行方式,分析其出水TOC隨時間的變化,結(jié)果如圖5所示。
由圖5可知,隨著運行時間的增加,TOC質(zhì)量濃度呈指數(shù)趨勢下降,同樣在前3h內(nèi)去除速率較快,這與電流大小和物質(zhì)的含量有關(guān)。最終TOC的去除率為72.2%,脫除效果良好。尾水中有機(jī)物的分析結(jié)果可以知道,尾水中大部分機(jī)物的相對分子質(zhì)量小于350,電滲析可有效脫除帶電的小分子有機(jī)物,所以綜合考慮電滲析出水TOC降低的原因主要有2個:
(1)廢水中的一些小分子有機(jī)物在電場的作用下荷電或在水中發(fā)生水解,這些帶電的有機(jī)物在電場力的推動下通過離子交換膜脫除;(2)部分有機(jī)物通過電場作用或膜的吸附作用,堵塞在膜孔徑中或沉積在膜的表面,都對出水TOC降低有貢獻(xiàn)。
2.2.3電滲析出水水質(zhì)
表1為電滲析出水的水質(zhì)分析結(jié)果及與GB/T19923-2005工業(yè)回用水的對比。
由表1可知,出水鹽分基本脫除,電導(dǎo)率為0.202mS/cm,與生活用水相當(dāng),有機(jī)物去除率較高,出水TOC得到良好的改善,尾水的濁度由4.49NTU降到2.1NTU,同時尾水進(jìn)水為淡黃色有一定的色度,出水為澄清,色度問題得到很好的解決,但出水的pH為3.35,出水水質(zhì)偏酸,這是電滲析過程普遍存在的問題,電滲析過程中發(fā)生水的解離,而且這種現(xiàn)象主要發(fā)生在陰離子交換膜上,所以出水偏酸。整體出水水質(zhì)與GB/T19923-2005的工業(yè)回用水標(biāo)準(zhǔn)比對,電滲析出水鹽分含量較低,達(dá)到回用要求。
2.2.4酸堿回收
電滲析利用膜的選擇透過性和電極電解水產(chǎn)生的H+和OH-分別于廢水中的酸根陰離子和陽離子結(jié)合達(dá)到酸堿回收的目的,實驗中考察了濃縮室混合酸的回收效果,結(jié)果見圖6。
由圖6可知,在電滲析反應(yīng)器運行的過程中淡化室溶液的電導(dǎo)率隨著時間不斷的下降,與此對應(yīng)的濃縮室溶液的電導(dǎo)率隨時間不斷上升,下降和上升速率最快的部分出現(xiàn)在最初的3h之內(nèi),將電滲析出水通過離子色譜和ICP進(jìn)行測定,通過式(2)計算得Cl-、SO42-、Na+的回收率分別為84.8%、82.3%、85.9%,回收率與去除率相比較可發(fā)現(xiàn)離子回收率偏低,分析可能原因,一方面是部分離子被結(jié)合在離子交換膜上,另一方面是工作電極和膜表面會吸附一部分離子,但在連續(xù)運行過程中總體的回收率不會受到這2方面的影響。
2.3膜污染
2.3.1膜污染對運行時間的影響
在相同的操作條件下連續(xù)運行,考察其運行時間的變化,以出水的電導(dǎo)率不再下降為止,結(jié)果見圖7。
由圖7可知,隨著運行時間的增加,每次出水時間也在不斷增加。原因主要是由于膜污染造成的,隨著運行次數(shù)的增加廢水帶進(jìn)有機(jī)物對膜造成污染,表面污染使得膜的有效面積減少效率下降,孔徑的堵塞使鹽離子在穿過膜的過程中速度降低,所以這些都導(dǎo)致鹽分脫除效率下降運行時間延長。由于離子的脫除效果變差,相同處理時間后尾水中殘留的離子就越多,所以隨著運行次數(shù)的增加相同運行時間下尾水的電導(dǎo)率升高。
2.3.2膜污染對出水TOC含量的影響
不更換離子交換膜重復(fù)運行多次,以出水電導(dǎo)率不在下降為終點,考察其出水TOC含量的變化,結(jié)果見圖8。
由圖8可知,隨著運行次數(shù)的增加,TOC的去除效率降低,多次運行后的最終出水TOC呈現(xiàn)波動下降的趨勢。這是因為大分子物質(zhì)被膜截留吸附,有機(jī)物在電場下運動過程中可能會被截留在膜的孔徑中造成不可逆污染,也可能有一些輸水性或親水性不強(qiáng)的有機(jī)物沉積在膜的表面造成污染,這些都導(dǎo)致膜的有效工作面積降低,工作效率和性能下降[17-18]。所以隨著運行次數(shù)的增加,有機(jī)物穿過膜孔的行為受到抑制,脫除效率和能力下降。
2.3.3有機(jī)物對陰陽離子交換膜污染分析
將電滲析出水利用氣質(zhì)和高效液相色譜進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),電滲析處理后的出水中只殘留一部分的三環(huán)唑、粉唑醇和極少的小分子有機(jī)物,通過對濃縮室出水和陰極室出水分析發(fā)現(xiàn)小分子有機(jī)物被分離到了這2個槽室,但是對于3種特征污染物在陰極室和濃縮室都沒有檢測到,其中部分依然留在水體中,但出水中2-氨基-4-甲基苯并噻唑的含量幾乎為0,這3種特征污染物相比其他有機(jī)物的相對分子質(zhì)量較大,所以分析3種物質(zhì)不能有效穿過離子交換膜,而是發(fā)生了膜污染。
為驗證3種物質(zhì)的去向,將淡化室2側(cè)的陰陽離子交換膜取下,分別浸泡在同體積的甲醇溶液中,取浸泡液進(jìn)行高效液相色譜的分析,結(jié)果可知,陽離子交換膜主要受2-氨基-4-甲基苯并噻唑的污染,說明該物質(zhì)基本被吸附到了陽離子交換膜的表面,同時還有少量的粉唑醇和三環(huán)唑的污染,這與膜和物質(zhì)的本身性質(zhì)有關(guān)。對于陰離子交換膜上的污染物的種類較多,這是因為大部分有機(jī)物在水中帶有負(fù)電荷,所以在電場的作用下基本是運動到陰離子交換膜表面發(fā)生分離或污染,一般情況下陰離子交換膜污染較為嚴(yán)重。
通過對電滲析過程中有機(jī)污染物的行徑分析可知,極小分子物質(zhì)可以在電滲析過程中有效分離去除,而對于相對分子質(zhì)量較大和疏水性物質(zhì)則不容易通過離子交換膜,發(fā)生吸附或截留在膜上的現(xiàn)象。
2.4膜清洗
連續(xù)運行一段時間后膜由于污染而脫鹽效率下降,新鮮干凈的膜在運行3h后的脫鹽率為94.0%,膜污染后3h的脫鹽率降低到85.6%。在2.3.3節(jié)的分析可以知道,造成膜污染的主要是尾水中殘留的有機(jī)物,所以針對有機(jī)污染分別采用了酸堿清洗和活性劑清洗[19]。酸堿清洗是先用質(zhì)量分?jǐn)?shù)2%的鹽酸進(jìn)行沖洗后,再用質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.5%的NaOH沖洗,最后用清水沖洗到pH為7為止;活性劑清洗是用質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.5%的聚乙二醇、1%的過碳酸鈉和0.5%的聚磷酸鈉溶液浸泡20h,之后運行3h。
酸堿清洗后運行3h后的脫鹽率恢復(fù)到91.9%,活性劑清洗脫鹽率恢復(fù)到92.2%。酸堿清洗和活性劑清洗效果相差不多,考慮活性劑清洗劑中含有磷,所以可采用酸堿清洗,必要時活性劑清洗,脫鹽效果可得到良好的恢復(fù)。
3結(jié)論
污水處理廠尾水的電導(dǎo)率為4.83mS/cm,主要鹽分主要分別為NaCl、Na2SO4,質(zhì)量濃度分別為1510、3031mg/L,TOC的質(zhì)量濃度為234.5mg/L,殘留的特征污染物主要有2-氨基-4-甲基苯并噻唑、粉唑醇、三環(huán)唑和較多小分子中間體和副產(chǎn)物,如三氮唑等。
電滲析處理出水的電導(dǎo)率為0.202mS/cm,脫除率為95.8%,TOC去除率為72.3%,Cl-和SO42-質(zhì)量濃度分別為133、148.5mg/L,濁度為2.1NTU,出水澄清,色度較低,出水水質(zhì)總體良好,但pH偏低。SO42-的選擇透過性優(yōu)于Cl-脫除速率較快,Cl-、SO42-、Na+的回收率分別為84.8%、82.3%、85.9%。
隨著運行次數(shù)的增加出現(xiàn)膜污染現(xiàn)象,導(dǎo)致運行時間延長,脫鹽效率降低,出水TOC含量升高,分析發(fā)現(xiàn)陽離子交換膜主要受到2-氨基-4-甲基苯并噻唑的污染,陰離子交換膜污染物質(zhì)復(fù)雜。
活性劑清洗效果略好于酸堿清洗,綜合考慮采用酸堿清洗,必要時活性劑清洗,膜的性能可得到良好的恢復(fù)。
來源:環(huán)保零距離
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